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修正高压调理阀堆焊的计划
湛江发电厂2号汽轮机的1号高压调理阀敞开失灵,严峻影响机组安全安稳运转。对阀门进行崩溃查看,发现高压调速汽门阀座下沉10mm,导致阀碟导向凸肩脱离导向槽,无法对蒸汽进行正常调理。鉴于机组临修时刻短,阀座下沉现场很难康复,决议选用堆焊处理,添加导向凸肩的高度,到达康复高压主汽调理阀原有的运用功用。1高压主汽调理阀修正计划1.1阀碟导向凸肩作业机理2号机组为东方汽轮机厂制作的(N300-16.7/537/537-3型)汽轮机,它的高压主汽调理阀是由1个主汽阀和2个调理阀组成,高压调理阀是用于调理高压缸的进汽量。机组运转时,油动机作为机械进步设备,使阀碟导向凸肩沿导向槽上下移动,操控调理阀碟的开度。机组运转时,调理阀的高温蒸汽为16.7MPa,537℃,导向凸肩首要接受热应力和必定的周向剪切应力效果。1号高压调理阀的阀碟与阀座合作直径为170mm,其阀碟的结构如图1所示,导向凸肩尺度为55mm×30mm×10mm(高×宽×厚)。阀碟资料选用20Cr3MoWVA合金钢,为了进步阀碟耐汽蚀的功用,其外表进行过高温渗氮处理。1.2堆焊资料和焊接设备的挑选根据调理阀的作业条件,阀碟导向凸肩既要确保有满足高温强度,又要满意必定的耐磨性。鉴于机组抢修,无法收购到最佳匹配资料,参照堆焊资料的选用准则以及对各堆焊资料力学功用的剖析,选用与母材原料附近的TIG-
R34(12Cr2MoWVTIB,Φ2.5mm)焊丝。焊接设备选用LincolnV300-1及氩弧焊接配套工具;温度监控运用美国MX2红外线测温仪。2焊接功用剖析根据碳当量公式核算,资料20Cr3MoWVA的首要特色是含碳及合金元素较多,焊接时焊缝及热处理区简略呈现淬硬安排,当焊件刚性及接头应力较大时,简略发作冷裂纹。通过渗氮处理的阀碟,其外表硬度高达HV900,焊接时极易发作裂纹。3堆焊工艺3.1工艺道路焊前打磨清洗-预热-堆焊-焊后热处理-焊后车削。3.2焊前预备首要用角向砂轮打磨彻底整理去除堆焊部位20mm规划内的渗氮层,打磨深度应大于0.4mm,丈量打磨部位的硬度值,并确保施焊区域到达HB185~321的要求。按JB4730-94检测规范,查看打磨后的导向凸肩外表质量不得有裂纹、夹渣等缺点,到达Ⅰ级规范为合格。然后用丙酮清洗阀碟焊接部位及其周围50mm规划内,确保无水、油等;用砂纸铲除氩弧焊丝外表的油污和锈斑等脏物。3.3焊接工艺及参数选用氧乙炔火焰加热的办法进行焊前预热,预热温度为350~400℃,用测温仪丈量预热温度。阀碟焊接部位露出,其它部位用石棉布包覆,防止电弧烧伤。工艺参数I=80~90A,氩气流量8~10L/min,直流正接,电压规划10~15V,焊接速度30~45mm/min,每道摆动宽度≤10mm,每层堆焊厚度≤4mm。预热温度到达后开端焊接,层间温度操控在300~400℃,焊接进程中不允许发作任何缺点,重点查看引、收弧处,发现缺点当即用角向磨光机去除。为确保加工余量,按图堆焊尺度,外径添加5mm,内径削减5mm,堆高13mm。一边堆焊完结后再堆焊另一边。焊接完结后,用硅酸铝耐火棉包覆缓冷,焊接部位冷到100~150℃,当即进行焊后局部热处理。热处理选用火焰加热至640~660℃,保温30min,用测温仪监测,升温速度和冷却速度均<300℃/h,冷却至300℃以下可不操控,冷却时用硅酸铝纤维毯包覆缓冷。4焊后查验依照工艺道路完结阀碟的堆焊和机械加工后,经渗透探伤和超声波探伤查看,焊缝没有裂纹、夹渣、气孔等缺点质量,堆焊质量到达JB4730-94规范Ⅰ级的要求;在加工外表进行硬度查验,其平均硬度值为HB241,与原母材的硬度值附近,满意工件的运用功用。5定论2号机组1号高压主汽调理阀焊接修正并运转近1年后,在机组大修时崩溃查看,堆焊的阀碟凸肩经5616h运转未发现任何问题。可见用TIG-R34氩弧焊丝堆焊20Cr3MoWVA资料选用预热350~400℃,焊后640~650℃,保温30min处理的焊接工艺是合理可行的。它不但处理了高压主汽调理阀正常对蒸汽进行调理,还节省了上万元资金。